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          鹽城騰飛環(huán)保科技有限公司
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            騰飛新聞
          V型選粉機(jī)下料溜子磨損的原因及處理辦法
          2021/6/5 閱讀次數(shù):[822]

          V型選粉機(jī)下料溜子磨損的原因及處理辦法
          一存在的問題
          某公司2號(hào)生產(chǎn)線的生料制備系統(tǒng)采用CLF180—100輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)(圖1為生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)工藝流程),年初投產(chǎn)以來,運(yùn)行平穩(wěn),期間產(chǎn)量也出現(xiàn)偏高偏低運(yùn)行,但不影響窯系統(tǒng)運(yùn)行,至年底產(chǎn)量開始一直偏低,燒成系統(tǒng)被P停窯保溫待料。CLF180—100輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)主要存在喂料量僅110~140t/h(正常為210t/h左右)、恒重倉內(nèi)料位持續(xù)偏高(接近滿倉)、入恒重倉的循環(huán)生料增多,主電機(jī)電流偏小、入恒重倉的循環(huán)斗提電流偏高等癥狀。
           
          圖1 生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)工藝流程
          二原因查找
          從中控操作角度分析查找原因。中控采取調(diào)整冷風(fēng)閥、熱風(fēng)閥、循環(huán)風(fēng)閥開度,循環(huán)風(fēng)機(jī)液偶開度及進(jìn)風(fēng)閥開度,適當(dāng)降低選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,將雙向進(jìn)料閥變?yōu)閱芜M(jìn)料閥控制等等措施,產(chǎn)量無明顯變化。
          (2)從現(xiàn)場設(shè)備查找原因。
          ①輥面磨損檢查:整個(gè)輥面上的“一字紋”還存在痕跡,未完全磨損,也未出現(xiàn)坑凹現(xiàn)象。
          ②液壓系統(tǒng)檢查:用儀表測量儲(chǔ)能器內(nèi)氮?dú)庹#鱾(gè)閥工作穩(wěn)定。
          ③動(dòng)態(tài)選粉機(jī)的籠形轉(zhuǎn)子和導(dǎo)流板未磨損。
          ④側(cè)檔板磨損檢查:因側(cè)檔板直接與物料接觸,即使使用耐磨板也磨損嚴(yán)重,而側(cè)檔板為易損件,當(dāng)側(cè)檔板磨損后,部分物料就會(huì)不經(jīng)輥面擠壓而直接進(jìn)入斗式提升機(jī),造成提升機(jī)電流高,輥壓機(jī)主電機(jī)電流高。更新側(cè)檔板后產(chǎn)量也未提高。
          ⑤循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速及風(fēng)葉磨損檢查:使用測速儀測量轉(zhuǎn)速與中控界面數(shù)據(jù)一致,風(fēng)葉也未磨損。
          ⑥旋風(fēng)筒內(nèi)筒檢查:打開檢修門觀察進(jìn)風(fēng)口未發(fā)現(xiàn)積料,內(nèi)筒也未磨漏竄風(fēng)。
          ⑦入V型選粉機(jī)的下料溜子及V型選粉機(jī)內(nèi)的分料板檢查:因設(shè)計(jì)時(shí)為提高物料分散均勻程度,延長并增加下料溜子角度,檢查發(fā)現(xiàn)入V型選粉機(jī)的下料溜子磨損嚴(yán)重。圖2為改造前下料溜子示意圖,兩道隔板大部分磨漏及入V型選粉機(jī)內(nèi)分料板嚴(yán)重磨損。
           
          圖2 磨損后入V型選粉機(jī)的下料溜子
          入V型選粉機(jī)的下料溜子磨漏后,物料呈料柱狀且過于集中,不能形成松散均勻料帶,物料打散效果差。
          V型選粉機(jī)的作用是進(jìn)行打散和分級(jí),這就要求其入料口下料時(shí)不能偏料,更不能過于集中下料,要均勻地分布在整個(gè)人料口處,否則會(huì)降低分級(jí)效率。V型選粉機(jī)的內(nèi)部是由階梯式導(dǎo)流板組成,作用是沖散物料,氣流通過導(dǎo)流板間隙將細(xì)粉選出。不過,這兩處往往容易被忽視。當(dāng)下料溜子磨漏后,V型選粉機(jī)分級(jí)效率降低,大量的細(xì)粉無法從物料中被Y效分選,返回輥壓機(jī)。如此一來,整個(gè)系統(tǒng)循環(huán)量過大,產(chǎn)量偏低。
          三、處理措施
          (1)改變下料溜子結(jié)構(gòu),減少物料沖擊鋼板的摩擦。因入V型選粉機(jī)的下料溜子磨損嚴(yán)重,修補(bǔ)空間又小,于是決定更H新的下料溜子結(jié)構(gòu),同時(shí)考慮磨損后更換方便。圖3為改造前后下料溜子示意圖。
           
          圖3 改造前后下料溜子示意圖
          下料溜子內(nèi)兩道隔板由原來的普通板改為耐磨板。
          (3)根據(jù)磨損程度確定修補(bǔ)或更換V型選粉機(jī)內(nèi)的分料板。

          四結(jié)束語

          耐磨材料消耗在水泥企業(yè)生產(chǎn)成本中占J對(duì)比重,延長材料使用壽命,應(yīng)從材料耐磨性能和設(shè)備配件結(jié)構(gòu)上著手。該公司輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)設(shè)置的下料溜子,內(nèi)為兩道隔板(分三股下料),磨損嚴(yán)重,以及V型選粉機(jī)內(nèi)分料板磨損嚴(yán)重,加上溜子內(nèi)空間有限,給X復(fù)帶來困難,維修費(fèi)時(shí),X復(fù)后使用周期短。更H新的溜子、補(bǔ)焊并加固V型選粉機(jī)內(nèi)分料板后產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。此案例再次提醒我們定期檢查系統(tǒng)磨損情況(內(nèi)部結(jié)構(gòu)),及時(shí)X復(fù),對(duì)穩(wěn)定系統(tǒng)產(chǎn)量非常重要。

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